haku: @keyword PID control / yhteensä: 3
viite: 1 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Heikkilä, Heini |
Työn nimi: | Measurement and control of the displacement of a magnetic shape memory actuator |
Magneettisen muistimateriaaliaktuaattorin liikkeen mittaaminen ja ohjaus | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2009 |
Sivut: | 67 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta |
Oppiaine: | Elektroniikan valmistustekniikka (S-113) |
Valvoja: | Paulasto-Kröckel, Mervi |
Ohjaaja: | Tellinen, Juhani |
Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201203091362 |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark S80 | Arkisto |
Avainsanat: | magnetic shape memory MSM PID control feedback control actuator magneettinen muistimateriaali PID säädin takaisinkytkentä säätö aktuaattori |
Tiivistelmä (fin): | TYÖN TARKOITUS: Työn tarkoituksena oli mitata magneettisen muistimateriaali- aktuaattorin nopeaa liikettä sekä kehittää takaisinkytkentään perustuva liikkeen ohjaus. MATERIAALIT JA MENETELMÄT: Ni-Mn-Ga on magneettinen muistimetalli, joka voi tuottaa liikettä magneettikentässä. Aktuaattorissa magneettikenttä saadaan aikaan keloilla, ja venynyt MSM-materiaali palautetaan jousen avulla alkuperäiseen pituuteensa. Työssä mitattiin aktuaattorin liike laseranturilla. Liikkeen nopeus ja hystereesi asettivat haasteita ohjauksessa, johon käytettiin LabVIEW-ohjelmalla toteutettua PID-säädintä. Säädintä testattiin nopeiden liikkeiden ohjauksessa ja käytetyt säätömuuttujien arvot määritettiin kokeellisesti. Myös aktuaattorin liikkeen hystereesi mitattiin ja aktuaattorin ajamiseen käytetty virran ohjausyksikkö dokumentoitiin. TULOKSET: Aktuaattorin nopea liike sekä hystereesi mitattiin. Aktuaattorin liikettä ohjattiin takaisinkytkennän ja PID-säätimen avulla, mutta hyvin nopeissa liikkeissä säätimen puutteet tulivat esiin. Mittauksissa ilmeni myös ongelmia materiaalin mikrorakenteen stabiiliudessa aktuaattorikäytössä. Ideoita ja ehdotuksia esitettiin niin tulevista mittauksista kuin säätimen jatkokehityksestäkin. JOHTOPÄÄTÖKSET: Huolimatta hystereesin ja nopeiden liikkeiden säädölle asettamista vaatimuksista aktuaattorin nopean liikkeen ohjaus PID-säätimellä onnistui hyvin tai tyydyttävästi. Adaptiivisen säätimen optimointi ja käyttäminen säädössä ratkaisisi useat mittauksissa ilmenneet ongelmat. Tämän lisäksi tarkan säädön toteuttaminen edellyttää muistimateriaalin toistettavaa toimintaa aktuaattoriajossa. Toistettavuuden oletetaan olevan kytköksissä materiaalin mikrorakenteen stabiilisuuteen. |
Tiivistelmä (eng): | PURPOSE: The purpose of this thesis was to measure the fast displacement of a magnetic shape memory (MSM) actuator and to demonstrate the feedback control of the displacement. MATERIALS AND METHODS: Ni-Mn-Ga is a magnetic shape memory alloy, which can produce large strains in magnetic field. In an actuator coils are used to generate the magnetic field and the strained MSM elements are compressed by a mechanical spring. The fast displacement of the actuator was measured using a laser sensor. A PID controller was implemented with LabVIEW and used in feedback control measurements. The performance of the controller in rapid displacements was tested and analyzed. The tuning of the controller was carried out experimentally. Additionally, the hysteresis of the actuator was measured and the current module that was used for driving the actuator was documented. RESULTS: The displacement and hysteresis of the actuator were measured. The controller was successfully used to control the displacement, but also its weaknesses were shown and discussed. The measurements revealed problems in the stability of the MSM elements in actuator use. Accordingly, the measurements produced ideas for further development of the controller and for investigations of the microstructure of the MSM material. CONCLUSIONS: The hysteresis of the MSM material and rapid displacements made the control challenging, but all in all the performance of the PID controller was either good or satisfactory. Implementation and optimization of an adaptive controller would solve several problems that arose during the measurements. However, improving the repeatability of the behaviour of the MSM elements in actuator use is also important in order to obtain accurate control. |
ED: | 2010-03-24 |
INSSI tietueen numero: 39359
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI